Fazit

Zum Projekt: Es gab viele Veränderungen durchs ganze Projekt hindurch und das Ziel hat sich öfters geändert, aber ich bin froh, dass ich das Projekt soweit hab abschließen können, dass es nun reibungslos funktioniert. Auch wenn es viele nerven gekostet Mehr lesen

Projekt fast beendet

Mit dem Kettenantrieb hatte ich vorerst eine halbwegs akzeptable Lösung. Jedoch konnte ich auch durch viel herumprobieren nicht die benötigte Genauigkeit erreichen, die ich für dieses Projekt bräuchte. Ich änderte als das Projekt erneut etwas um. Ziel war es jetzt Mehr lesen

Lösungsansätze

So, da ich jetzt also auf mich gestellt war, begann ich zu überlegen, was meine Optionen waren. Durch den fehlenden dritten (starken) Motor, konnte ich nur horizontale und vertikale Bewegungen durchführen. Von vorne nach hinten konnte ich also nix bewegen. Mehr lesen

Das erste große Problem

Nach einiger Zeit des Programmierens und des Feintunings hab ich meinem ,,Team-Partner“ Druck gemacht nun endlich den Roboter fertigzustellen und mitzubringen, damit ich den Code testen und die Genauigkeit einstellen kann. Leider musste ich, nach dem ich mich einige Zeit Mehr lesen